|
|
|
|
|
|
液氨管道裂纹粘接修补的失效分析
----郑齐星
|
1 前言
我厂DN80液氨管道因往复移动,造成焊接处管壁撕裂,形成一道长30mm,宽2mm的裂口(管内压力为1.6Mpa)。
当时为减少损失,采用不停车抱箍带压堵漏的方式修复。修复后使用仅几天就再次发生泄漏;拆开检查,管道有减薄、变形的现象。又采用卸压粘接技术修补,但使用几天仍发生泄漏,不得已的情况下只好停车更换管道,并对修补失效原因进行分析。
2 卸压粘接修补工艺
(1) 对被粘接面(裂纹区域长150mm的管道外表面)进行手工砂纸打磨,用无水乙醇清洗、晾干
(2) TS518修补剂加玻璃纤维布增强,用缠绕法(3层)包扎修补(厚度约4mm)。
(3) 自然固化8h后投入使用。
3 失效分析
修补面使用几天后,在边缘出现泄漏,分析原应有以下几点:
(1) 修补层厚度不够,刚性差。TS518修补剂剪切强度为28Mpa,弯曲强度为58Mpa,用玻璃纤维
带增强缠绕时,最小缠绕层壁厚可按以下公式[1]计算:
Smin=pmaxD/(2[δ]φ-Pmax)
式中:pmax—管道最大压力(1.6Mpa)
D—管道公称直径(DN80)
[δ]—缠绕层许用应力(参照玻璃钢结构)
其中:δ=δb/K
K为安全系数,按照施工方法,固化条件取10;
δb 为玻璃钢的拉伸强度,此处取值为80MPa
Φ— 结构系数,取值0.9
根据计算,考虑到层与层之间的结合力及抗渗性,施工时壁厚应大于10
mm(计算值)。但此次修 补层只有4 mm 厚,明显偏小,是造成修补层失效的主要原因。
(2) 胶层无预应力,不适应交变应力的作用。 该管道在使用时液氨压力是变化的, 最大压差可达0.6Mpa,且管壁温度也有变化,
因此胶层是处在交变应力作用下工作的。而TS518修补剂固化后弹性很小,故缠绕层也无预应力可言。换言之,即胶层的弹性模量明显低于碳钢,导胶层在膨胀或收缩交变应力作用下修补失效。
4 措施
(1) 制订堵漏工艺一定要确保缠绕层的厚度,可用Smin=PmaxD/2[δ]Φ-Pmax)来求得,若结构允许,可在缠绕层外加钢带增强。
(2) 堵漏胶最好选用具有一定弹性模量的品种,如TS528修补剂(其剪切强度为32MPa,弯曲强度为68Mpa,固化后有一定弹性)。这样可以产生固化预应力,
以抵消部分载荷应力,提高承载能力。
|
相关文章:钛管裂纹的粘接修补
----郑齐星
甲醇槽泄漏----郑齐星
难粘塑料表面处理
----鲍春阳 刘文娟
|
|
|
|